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时处理60吨棒磨机饱磨时的表现及原因
时间:2023-10-18 14:31:37
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  饱磨又称“满磨”或“闷磨”,是棒磨机操作过程中常见的一种不正常现象,是棒磨机正常操作下不应该出现的情况,其表现形式主要为声音闷,电流下降,产量降低,篦缝被原料堵塞,研磨体和衬板上黏附大量原料。出现饱磨情况对设备生产的危害很大,具体表现为进口压力增大,出料量降低,严重时甚至会不出料,严重影响设备的生产效率。本文“荥矿”小编就时处理60吨棒磨机形成饱磨的原因做个简单的说明:导致设备出现饱磨状态的原因有多种,主要包括以下几点:

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  一、时处理60吨棒磨机“饱磨”表现为:程度轻者磨音由清晰转为低沉,磨尾出料量变少,中卸烘干磨的进出口风压增加;程度重者磨音消失,主电动机电流降为正常值的70%左右,磨尾出料量大减;程度特重者磨头返料,磨尾不出。

  1、板上粘料很厚(有的约50mm),钢棒上包着很厚的料层。

  2、隔仓板篦缝严重堵塞。

  3、仓内约90%的有效空间被研磨体和物料占据。

  二、时处理60吨棒磨机“饱磨”的同时还伴有出磨产品细度及组分显著改变现象。组分改变的规律:“饱磨”的初期,难磨组分的成分明显减少,“饱磨”逐步递增时,难磨成分的含量又显著偏多。“饱磨”是管磨机进、出料量失去平衡,在短时间内磨内存料量过多所致,其原因有:

  1、喂料量过多,研磨体的粉磨能力不能适应。

  2、入磨物料的粒度变大或易磨性变差,没有及时减少喂料量。

  3、入磨物料水分过高,且通风不良,风不能将粉磨过程中产生的水蒸气和细物料及时带出磨外,致物料因湿度大而粘附于钢棒和衬板表面,增加缓冲作用降低粉磨效率;同时湿料还阻塞隔仓板和出料篦板的缝隙,引起排料困难。这一原因造成的“饱磨”比较多见。

  4、隔仓板篦缝被碎铁屑和杂物堵死。

  5、闭路系统中,选粉机的选粉效率下降,回料量太多,喂料量又未减少,棒磨机的粉磨能力不能适应。

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  三、时处理60吨棒磨机出现“饱磨”问题的解决:一旦出现“饱磨”,应认真查明原因,加以排除。

  1、排除的方法一般是减少或停止喂料,并加强磨内通风,使棒磨机在少料或无料下运转,以产生较多的热量。

  2、烘干磨应增大入磨热量,促使水分较快地蒸发,并被热气流带走;同时使钢棒上、衬板上和隔仓板篦缝隙中粘附的物料,在其粘附体的受热膨胀下开裂,并在研磨体反复冲击下剥落。

  3、若无效,可在停止喂料的情况下,向磨内加助磨物料(生料磨加干煤或生石灰,水泥磨加干矿渣或干炉渣),待磨音接近正常后,喂入少量物料。

  4、磨音正常后,逐步加大喂料量,直到正常喂料。

  5、“饱磨”很严重时,有时需用倒磨的方法处理:倒出仓内的钢棒和料,凿下衬板和钢球上的结皮,隔仓板篦缝的堵塞物,然后重新配钢棒。在棒磨机需要清仓时,采用倒磨这个办法是合适的。


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